终于找到四轴机一直坠毁的原因了

今天终于找到我四轴机一飞就坠毁的原因了,原来是Yaw的sensor不见了(汗…)。

KK飞控不知道我飞坏了多少对浆才发现的。准备直接升级上一块能自动驾驶的飞控板了,趁着夏天来以前赶快配好。

在那之前只能搞自己的arduino小车了…好在发现了一个搞自动驾驶的好框架:)

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